第110章 小改小革(1 / 1)

停电的两天,在发电机的轰鸣和全厂上下的共同努力下,总算有惊无险地度过了。恢复市电供电后,生产迅速回到了正轨,甚至因为前两天的憋屈和准备工作充分,工人们的干劲反而更足,效率有所提升。

而周师傅和赵师傅,也丝毫没有客套,第二天一早就正式投入了工作。他们没有急着对设备进行大刀阔斧的改动,而是由老李和张强(他被林凡特意留下来,负责协调和跟随学习)陪着,花了整整两天时间,将全厂所有主要设备,包括那些正在服役的和暂时闲置的,都彻底摸排了一遍。

他们看得极其仔细,有时会趴在地上观察设备底座,有时会让操作工开动设备,他们则拿着听音棒贴近运行部位倾听,有时还会拆开一些非核心的外壳,查看内部的磨损和润滑情况。张强拿着本子,飞快地记录着两位师傅指出的每一个问题点和他们的初步判断。

两天后,在小会议室,一场由林凡亲自主持,宋卫国、老李、韩博(已从省城返回)、张强以及各车间技术骨干参加的技术分析会召开了。

周师傅主讲,赵师傅偶尔补充。他们结合摸排情况,对红星厂的设备现状进行了一次系统性的“诊断”。

“……总的来说,问题主要集中在几个方面。”周师傅说话条理清晰,“第一,机械磨损。这是老设备的通病,导轨、丝杠、轴承座这些基础运动副,普遍存在磨损,导致间隙增大,传动精度下降。这是影响加工精度的最直接原因。”

他拿起张强记录的本子,指着一处:“比如二车间那台龙门铣,主轴震动的问题,老李你们之前一直盯着主轴轴承,方向是对的,但可能忽略了主轴箱与立柱配合面的磨损,以及横梁导轨的平直度变化。这几个因素叠加,光换轴承效果有限。”

老李听得眼睛发亮,连连点头:“对对对!周师傅您这么一说,我好像有点明白了!以前就总觉得哪里还不对劲儿!”

赵师傅接过话,言简意赅:“第二,电控落后。继电器控制系统,接线复杂,故障点多,响应慢,特别是对注塑机的温度、压力,冲床的行程控制,很不精准,这是产品一致性差的根源。”

韩博推了推眼镜,深表认同:“赵师傅说得对。我们之前也考虑过进行电控升级,但受限于成本和……技术能力。”

周师傅点点头,继续道:“第三,润滑和保养方式粗放。很多设备还沿用老一套的黄油、机油手动加注,油路不畅、加油不及时是常事,加剧了磨损。还有一些设备的精度调整,完全靠老师傅的手感和经验,缺乏科学的校准方法和工具,换个人操作,质量就可能波动。”

他顿了顿,看向林凡:“林厂长,情况就是这么个情况。全部更换或者进行彻底的大修,目前看不太现实。但我们认为,可以通过一些‘小改小革’,花小钱,办大事,在一定程度上改善设备状态,提升产品质量稳定性。”

“小改小革?”林凡身体前倾,表现出极大的兴趣,“周师傅,您具体说说,怎么改?”

周师傅显然早有腹稿,不慌不忙地说:“我们商量了一下,可以从几个方面先入手。”

“第一,针对机械磨损导致的间隙问题,可以对一些关键设备,比如那几台老冲床和龙门铣,加装简易的‘贴塑’或者‘刮研’补偿。这个活儿需要手艺,我和老赵可以带人干,材料费不高,主要是人工。做完之后,可以有效消除一部分间隙,提高刚性。”

“第二,电控系统暂时无法全面升级,但可以对最影响质量的几个点进行局部改造。比如那几台老注塑机,可以尝试加装数字式的温控表和简单的比例压力阀,替换掉现在老旧的指针表和普通电磁阀。这样能显着提升温度和压力的控制精度,减少缩痕和飞边。这部分需要一些投入,但比整机改造便宜得多。”

“第三,规范和细化保养流程。我和老赵可以根据不同设备的特点,制定更详细的点检、润滑和保养规范,做成看板挂在设备旁边,要求操作工和维修工严格执行。同时,我们可以制作一些简单的校准工装,比如用于冲床行程定位的限位块,用于检查平面度的平尺等,让精度调整有据可依,减少对人的过度依赖。”

周师傅每说一条,林凡的眼睛就更亮一分。这些建议,没有一条是空谈,每一条都切中要害,而且具有极强的可操作性!花钱不多,见效快!这正是红星厂目前最需要的!

“太好了!周师傅,赵师傅!这些建议太好了!”林凡激动地站起身,“就按您二位说的办!需要什么材料,需要哪些人配合,您二位直接跟老宋、老李提,厂里全力支持!”

宋卫国也兴奋地搓着手:“周师傅,您就说先干哪台?我马上给您调人!咱们这就动起来!”

老李更是摩拳擦掌:“贴塑刮研这活儿我听说过,一直没机会见识,这次可要跟着两位老师傅好好学学!”

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技术分析会变成了战前动员会。在两位老师傅的指导下,一场以“小改小革、提质增效”为目标的技术改造活动,在红星厂轰轰烈烈地展开了。

周师傅和赵师傅亲自上手,老李带着维修班的骨干和张强等几个好学的年轻工人打下手。他们先从问题最突出的两台老冲床和一台注塑机开始。拆解、测量、刮研、贴塑、安装新的温控表……每一个步骤,两位老师傅都边做边讲解,把多年的经验和诀窍毫无保留地传授出来。

车间里经常能看到这样的景象:一台设备周围,围着一圈人,周师傅或者赵师傅在里面操作,外面的人聚精会神地看着、听着、记着。那种浓郁的学习氛围,让林凡感到无比欣慰。

这些小改小革的效果,几乎是立竿见影的。

第一批完成改造的设备重新投入生产后,操作工很快就感受到了不同。

“嘿!神了!周师傅!这台冲床冲出来的零件,毛刺真的小多了!几乎不用怎么打磨了!”一个冲压工拿着新加工的零件,兴奋地喊道。

注塑车间也传来好消息:“厂长,宋主任!加了新温控表的那台注塑机,做出来的产品缩痕基本看不见了!飞边也少了很多!良品率起码提高了五个点!”

数据是最有说服力的。连接器车间的统计报表显示,经过初步改造的设备,其生产的产品一次交验合格率有了明显的提升,而因设备故障导致的停机时间也有所下降。

虽然提升的幅度还不算巨大,距离国际先进水平更是差得远,但这种看得见的进步,极大地鼓舞了全厂职工的士气!工人们真切地感受到,只要找对方法,肯下功夫,老设备也能焕发新活力!两位老师傅的地位,在工人们心中更是变得无比崇高。

林凡看着车间里热火朝天的景象,看着工人们脸上久违的自信笑容,心中充满了希望。他知道,这只是开始。来自深圳的技术新风,正在悄然改变着红星厂这片技术贫瘠的土地。而他也更加坚定了信念,无论多难,与一纺机的联营谈判必须继续下去,只有借助更强大的平台,才能实现真正的脱胎换骨。

就在红星厂内部技术改进初见成效的时候,市经委那边,也终于传来了期待已久的消息。

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