110千伏电压互感器现场试验。
电容式电压互感器应接受但不限于下列现场实验。
1电容分压器。
在高压设备检测现场,技术人员正有条不紊地开展电容分压器的关键参数测量工作。
首先进行电容量测定,他们将高精度电容电桥的测试线分别连接至分压器的高压端、低压端及接地端,按规程施加50hz标准电压,依次读取主电容、高压臂电容c1与低压臂电容c2的实测值,同步记录环境温度与湿度,确保数据不受外界电场干扰。
随后进行介质损耗因数测量,介损仪经预热校准后,采用正接法接入分压器,在额定电压下监测tanδ值,密切关注数值稳定性,以此评估绝缘介质的老化程度与受潮情况,确保损耗因数处于规程规定的合格范围内。
外绝缘参数测量环节,技术人员手持数显游标卡尺,沿绝缘套管表面贴合标尺,精准测量爬电距离——即从高压端电极至接地端电极沿绝缘表面的最短路径长度;
再以同样方法测定干弧距离,即两极间空气间隙的最短直线距离。
为保证精度,每个参数均进行三次重复测量取平均值,最终通过公式计算爬电距离与干弧距离的比值,验证外绝缘结构设计是否满足污秽地区的绝缘配合要求。
所有数据经复核后,与设备铭牌参数及历史数据比对,形成完整的检测记录,为设备状态评估与运维决策提供可靠依据。
清晨的高压试验大厅里,空气里弥漫着绝缘油的淡淡气息。
年轻的试验员正仔细检查着接线,确保电压互感器一次绕组端子与高压套管的连接牢固,二次侧已可靠短路接地。
旁边的老师傅紧盯操作台,手指悬在启动按钮上方,等待最后的确认信号。
“所有人员撤离安全距离!”随着口令声,红色警示灯开始闪烁。
调压器手柄缓缓转动,高压表指针从0开始攀升,10kv、35kv、110kv被试的电压互感器静静伫立在绝缘支架上,瓷套管在日光灯下泛着冷光。
当电压升至200kv额定试验值时,计时器开始倒计时,所有人屏住呼吸,听着设备运行的细微嗡鸣,目光聚焦在无晕灯罩内是否有游离放电的蓝光。
突然,一声轻微的“滋滋”声从互感器底部传来,老师傅立刻喊停,指针定格在180kv。
放电棒接触高压端的瞬间,蓝色电弧噼啪作响,空气中顿时弥漫开臭氧的味道。
经过绝缘电阻测试,发现末屏对地绝缘下降,这台设备需要返厂检修。
而隔壁试验台,另一台互感器顺利通过了1分钟耐压考验,降压、放电、挂接地线的流程一气呵成,老师傅在记录纸上签下“合格”二字,笔尖划过纸面的沙沙声,为这场静默的考验画上句号。
窗外的阳光正好照在设备铭牌上,“2025年第078号”的钢印清晰可见,这台即将投入电网的电压互感器,已做好准备,要在未来的岁月里守护每一度电的计量安全。
2电压互感器电磁元件。
为确保电压互感器绝缘性能满足运行要求,需开展绝缘电阻测量试验,重点检测一次接线端子对二次绕组及对地、二次绕组间及对地的绝缘状况。
试验前,先将设备停电、验电、放电,清洁接线端子与绕组表面,去除油污、灰尘。
选用对应电压等级的兆欧表(一次侧常用2500v,二次侧用1000v或500v),校表确认正常后开始操作。
测量一次接线端子对二次绕组及对地绝缘时,兆欧表l端接一次端子,e端接二次绕组公共端及接地端,屏蔽端g接一次屏蔽层(若有),匀速摇测手柄至指针稳定,读取并记录数值,测后放电。
测量二次绕组间及对地绝缘时,短接各二次绕组端子,l端接一组短接端,e端接地,其余二次绕组短接后按组别悬空或接地,同样摇测记录。
试验中需注意环境温湿度,湿度大时采取干燥措施,绝缘电阻值需按温度换算。
结束后对比规程与历史数据,确保数值无显着下降且符合标准,以判定绝缘性能合格,保障设备安全运行。。
对110千伏电压互感器整台设备的试验,还需进行极性检查和端子标志校核。
试验员使用直流法进行极性检查,将干电池的正极接一次绕组的a端,负极接x端,在二次绕组a、x两端接上直流毫伏表。
当开关闭合瞬间,若毫伏表指针正向偏转,则表明是减极性,反之则为加极性,确保极性符合要求。
接着对端子标志进行仔细核对,保证标志清晰准确,与实际接线对应。
之后进行准确级试验,通过标准电压互感器与被试电压互感器进行比较,在不同的二次负荷和功率因数下测量误差,判断其是否满足相应准确级别的规定。
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最后进行开口三角剩余电压测量,将二次绕组的开口三角侧接入电压表,在三相电压平衡时,测量开口三角的剩余电压,以检测是否存在异常情况。
所有试验完成后,再次复核数据,为设备能否投入运行提供最终的科学依据。
110千伏电磁式电压互感器应接受,但不限于下列十项现场试验。
接下来,试验员们要进行变比试验。
他们将标准电压互感器与被试电压互感器的一次侧并联,二次侧接入测量仪表。
通过调节电压,读取不同电压下的二次侧电压值,计算出变比。
在操作过程中,年轻试验员小李不小心碰了一下接线,导致数据出现了异常波动。
老师傅立刻严肃地提醒他要专注,小李满脸羞愧,赶紧重新检查接线并稳定了数据。
变比试验结束后,他们又开始进行空载试验,将二次绕组开路,测量一次绕组的空载电流和空载损耗。
过程中,设备发出的声音有些异常,老师傅凭借经验判断可能是铁芯存在问题。
经过进一步检测,果然发现铁芯有轻微的故障。大家决定对设备进行更深入的排查和维修,确保这台110千伏电磁式电压互感器能以最佳状态投入运行。
在解决了铁芯问题后,试验员们不敢有丝毫懈怠,紧接着开展了伏安特性试验。
他们将电压互感器的二次绕组短路,逐步升高一次电压,记录不同电压下的电流值。
年轻的小李这次格外小心,全神贯注地操作着设备。就在试验即将完成时,实验室的灯光突然闪烁起来,设备也发出了一阵尖锐的警报声。
众人的心瞬间提到了嗓子眼,老师傅迅速切断电源,开始排查故障。
原来是实验室的供电线路出现了短暂的波动,好在没有对试验设备造成损坏。
大家松了一口气,重新启动设备,顺利完成了伏安特性试验。
最后一项试验是局部放电试验,试验员们在设备周围布置好监测仪器,静静等待结果。
当试验结束,数据显示一切正常时,大家终于露出了欣慰的笑容。
随着局部放电试验的顺利结束,这台110千伏电磁式电压互感器的所有现场试验终于全部完成。
试验员们将各项试验数据进行了最后的汇总和分析,每一个数据都精准无误,各项指标均符合标准要求。
老师傅看着手中的报告,满意地点了点头,拍了拍年轻试验员小李的肩膀,说道:“这次大家都辛苦了,特别是你小李,虽然一开始出了点小差错,但后面表现很不错,以后做事更要细心。”
小李不好意思地挠挠头,脸上满是自豪。
随后,他们小心地将设备进行清理和整理,确保设备外观整洁、接线牢固。
这台经过严格检测和修复的电压互感器,即将被运往电网,在未来的日子里,它将稳定地运行,为电力系统的安全和准确计量贡献自己的力量,而试验员们也将继续迎接下一个设备的检测任务。
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